煤與瓦斯突出是山東能源新礦集團金黃莊礦業(yè)面臨的最大自然災害,瓦斯治理工作也是制約礦井投產(chǎn)的重要因素。在瓦斯治理過程中,該公司始終堅持“以瓦斯治理達標時間決定礦井投產(chǎn)日期”的根本思路,從加強鉆孔施工隊伍培訓、改革瓦斯治理工作方法、強化鉆孔施工驗收、加強抽采系統(tǒng)管理等方面入手,多措并舉提高瓦斯抽采效果。
加強鉆孔施工隊伍培訓。鉆孔施工隊伍的技術素質是確保鉆孔合格率的重要基礎,該公司利用瓦斯實驗室和通防技術培訓中心,定期對鉆孔施工隊伍進行技術培訓,通過視頻案例和實驗室操作實訓給施工人員講解鉆機的正規(guī)操作技術、鉆孔施工工藝流程、鉆孔正確定位方法等,并不斷組織施工人員到兩淮地區(qū)學習先進的鉆孔施工方法,同時還采取每日一題、每周一考等形式加深施工人員對學習內(nèi)容的理解和記憶。
改革瓦斯治理工作方法。原來一直采用傳統(tǒng)的“封孔注漿全程下套管”工藝和“兩堵一注”鉆孔封孔方法,聚氨酯封口和水泥漿注孔密封性差,孔內(nèi)產(chǎn)生負壓小,瓦斯抽采濃度和流量不夠理想。在該公司組織開展得“治虧創(chuàng)效”座談會上,就有人提出了“改革鉆孔封孔工藝”的設想,經(jīng)過反復論證,公司采納了這條建議,并進行了詳細調研,最終選用了一種新型鉆孔封孔工藝,該工藝直接將封孔器下入鉆孔中,用注漿泵直接注入專用封孔材料,簡單易行,省時省力,不但單孔抽采濃度和流量達到了理想效果,而且單孔材料成本比原來降低了20%。在改革鉆孔封孔工藝的同時,該公司還針對礦井煤層透氣性差,瓦斯抽出難度大的實際,積極開展水力壓裂增透技術研究,利用穿層鉆孔對回采區(qū)域煤層進行水力壓裂作業(yè),使煤體卸壓并增加煤層內(nèi)部裂隙,從而增加煤層透氣性,提高預抽穿層鉆孔抽采效果,實現(xiàn)壓裂后煤層抽采半徑由3m提高至5~6m,預抽達標時間縮短至1~2個月,同一預抽合格時間減少鉆孔施工工程量1/4~1/3。
強化瓦斯抽采鉆孔驗收。對鉆孔施工質量采取了三位一體的檢查驗收方法,即:專人驗收,公司成立了金鷹防突隊,專門承擔鉆孔質量驗收和瓦斯參數(shù)測定,在對鉆孔施工進行日常監(jiān)督的基礎上,負責對竣工鉆孔進行考核驗收,并出具由施工人員及至少兩名驗收人員簽字的鉆孔驗收單;循環(huán)檢查,通防技術部和安監(jiān)處管理人員日常下井對施工鉆孔及驗收鉆孔進行現(xiàn)場檢查驗收;隨機抽檢,由考核辦公室負責不定期進行隨機抽檢,對抽檢不合格的鉆孔,除按規(guī)定處罰施工單位外,對驗收人員聯(lián)責進行處罰。同時,將瓦斯抽采濃度與鉆孔施工質量掛鉤,凡抽采濃度達不到要求的,一律視為不合格,這樣有力的避免了偷工減料、施工造假的現(xiàn)象,提高了瓦斯抽采效果。
加強瓦斯抽采系統(tǒng)管理。組建了瓦斯抽采系統(tǒng)專業(yè)化施工和管理隊伍,嚴格按照技術操作規(guī)程進行管路安裝和系統(tǒng)維護。通過規(guī)范現(xiàn)場操作;縮短成孔與注漿之間的間隔時間,防止垮孔;嚴格注漿液配比;嚴密管路合茬施工;加強對抽采系統(tǒng)進行巡回檢查,及時排查封堵漏氣點等,系統(tǒng)管理不斷規(guī)范,抽采效果明顯提高。截止目前,—800八個鉆場抽采濃度在60%以上的鉆孔達到了90%,每天抽采純量從四月份的2600m ³提高到了3500m ³。(高永軍)
(安徽金黃莊礦業(yè)有限公司 供稿)