煤炭人訊:生產(chǎn)中,遇到煤層變薄,,回收頂煤時造成大量矸石混入,,致使洗選費用、矸石外排費用增加,,如何做到提高回收率,,又要含矸率不升高呢,? 據(jù)說,,最近山東能源淄礦集團亭南煤業(yè)公司通過升級放煤工藝解決了這一問題,。 近期,亭南煤業(yè)公司307,、401兩個工作面煤層均變薄,,該公司普遍采用單輪順序放煤工藝進行放煤,即從端頭處能放煤的一號支架開始放煤,,放至見矸封口后,,再打開二號支架放煤口,按順序依次進行放煤,�,!翱梢宰龅綉杀M采,但當頂煤厚度小時,,放出的矸石也比較多,。操作簡單,但頂煤厚度大時,,不易一次性全部放出,,造成資源浪費,當頂煤厚度小時,,放出的矸石又較多,。”該公司生產(chǎn)技術(shù)部部長閆立恒介紹,。 針對這一難題,,該公司專門成立了“多放煤少放矸”技術(shù)研究攻關(guān)小組,由總經(jīng)理“親自掛帥”,,生產(chǎn)技術(shù)部部長為“參謀長”,,帶領(lǐng)生產(chǎn)口技術(shù)員、兩個采煤隊隊長和大學生共同破題攻關(guān),。他們將綜采二隊早班生產(chǎn)班設(shè)置為實驗組,,該隊其他兩個生產(chǎn)班設(shè)置為對照組。 結(jié)合每日工作面頂煤厚度探測情況,,他們組織專員分三班對生產(chǎn)現(xiàn)場進行盯靠寫實,,詳細對生產(chǎn)時的放煤時間、見矸封口時間節(jié)點,、高低位放煤順序等因素進行寫實,,每天將統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制成曲線變化圖。同時,,他們多次召開放煤工藝座談交流會,、諸葛亮會和現(xiàn)場觀摩會,,從放煤機構(gòu)、工藝,、管理等多維度進行分析研究,,探索在不同頂煤厚度下放煤封口的最佳時間節(jié)點。 經(jīng)過多次試驗,,他們最終總結(jié)出,,當頂煤厚度在2至4米之間時采用單輪順序放煤工藝,當頂煤厚度在4至6米之間時采用多輪間隔由低到高順序放煤工藝,,可以做到放煤最多,、出矸最少,達到了放煤量與出矸量的最佳比例,,并形成了《不同頂煤厚度下最佳見矸封口時間表》,,用以指導兩個綜采隊日常生產(chǎn)放煤。 “我們大力優(yōu)化放煤工藝技術(shù),,通過‘精采+細采’源頭提質(zhì),,不僅顯著提高了原煤回收率,同時也保證了含矸量不超標,,做到了產(chǎn)量,、質(zhì)量雙并重,實現(xiàn)了效益最大化,�,!痹摴军h委副書記、總經(jīng)理楊小勇介紹,。 據(jù)統(tǒng)計,,通過優(yōu)化放煤工藝,該公司現(xiàn)在每循環(huán)原煤產(chǎn)量增加7%,,矸石混入率降低3%,。截至10月底,該公司累計多回收商品煤產(chǎn)量34萬噸,,矸石量減少6萬噸,,矸石外排費用減少80余萬元。 |
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