“通過這段時間的試運行,新的煤矸篩選、分運系統(tǒng)效果非常好。一是每天可減少原煤運輸線影響時間4個小時,按照每小時運輸200噸煤計算,每天可提高原煤運輸產(chǎn)量800噸;二是每班可節(jié)省崗位人員8名,這樣一來,每年就可節(jié)省人工費90多萬元;三是矸石篩選、運輸能力強,直接提高了采煤工作面回收率。同時,由于淘汰了舊軌道運輸系統(tǒng),減少了絞車、電機車、人工推車等施工工序,所以安全系數(shù)也大大提高了。”11月1日,談及河南能源鶴煤中泰礦業(yè)創(chuàng)新改造的煤矸篩選分運系統(tǒng),作為這一項目“主力”的該礦調(diào)度室主任薛紅軍向筆者詳細(xì)介紹道。 據(jù)了解,該礦原有的煤矸篩選、分運系統(tǒng)在將原煤與直徑大于120mm的大塊矸石、煤塊、雜物進(jìn)行分離時,由于棒條篩使用24kg軌道焊制而成并固定在鐵架上,坡度小,面積小,極易出現(xiàn)矸石、雜物堵塞棒條篩現(xiàn)象,從而直接影響到原煤運輸。經(jīng)棒條篩分離后的矸石、煤塊、雜物通過滑槽進(jìn)入104矸石膠帶輸送機時,由于滑槽折向多、坡度小、方向歪扭,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)滑槽淤堵現(xiàn)象,所以必須安排專人使用扒鉤進(jìn)行扒矸。另外,每天分離出的大塊矸石、雜物達(dá)到230m3,約合150車,而運輸線上占用人員多,多種機械平行作業(yè),存在諸多不安全因素。 為解決這些難題,該礦調(diào)度室集思廣益,展開科技攻關(guān)。他們利用機械振動篩工作能力強、效率高等優(yōu)點,將原有的棒條篩替換掉,從而提高了煤矸篩選、分離速度,極大的縮短了生產(chǎn)影響時間。同時,他們對滑槽、矸石膠帶輸送機、煤塊膠帶輸送機進(jìn)行改造,將軌道運矸系統(tǒng)改造為膠帶輸送機運輸系統(tǒng),從而大大提高了運輸效率及安全系數(shù)。 |
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