新華能源5月13日電 我國(guó)首次引進(jìn)的德國(guó)科林CCG粉煤氣化(000968,股吧)技術(shù)在貴州開陽(yáng)50萬(wàn)噸/年合成氨項(xiàng)目獲得成功應(yīng)用。該項(xiàng)目引進(jìn)兩套日投煤量1500噸的科林CCG粉煤氣化爐,德國(guó)科林公司提供了CCG粉煤氣化技術(shù)許可、專有設(shè)備供貨和工藝包設(shè)計(jì)。項(xiàng)目于2010年底動(dòng)工建設(shè),2012年10月氣化爐首次點(diǎn)火開工, 2013年1月打通合成氨裝置流程,2013年2月轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段。截至目前,氣化裝置已經(jīng)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行。
該項(xiàng)目煤種為貴州本地三高劣質(zhì)煤(高灰、高灰熔點(diǎn)、高硫分),其灰熔點(diǎn)為1500℃,平均灰分26%,硫含量大于3%,鉀鈉氧化物平均含量超過(guò)4%。該項(xiàng)目采用的科林粉煤氣化爐是世界上首套完全應(yīng)用三高劣質(zhì)煤種的大型粉煤氣流床氣化裝置,為貴州當(dāng)?shù)厣踔寥珖?guó)三高劣質(zhì)煤的綜合高效利用開創(chuàng)了先例。
該氣化技術(shù)最大的優(yōu)點(diǎn)是頂置三燒嘴結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠確保氣化室的流場(chǎng)分布更合理,燃燒反應(yīng)更充分,具有較高的氣化效率和碳轉(zhuǎn)化率。在該項(xiàng)目中,氣化裝置粗合合成中有效氣成份(CO+H2)平均值為90%,碳轉(zhuǎn)化率達(dá)到98%以上。固體排渣中粗渣排放量占整個(gè)氣化裝置固體排放量的70%左右,粗渣中的殘?zhí)夹∮?%,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)?shù)亓淤|(zhì)煤種的高效轉(zhuǎn)化。
多燒嘴頂置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不但流暢分布更加合理,而且單個(gè)燒嘴的設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單,每個(gè)燒嘴對(duì)應(yīng)單獨(dú)的氧氣路和煤粉路,可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立控制。除此之外,多燒嘴結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更有利于氣化爐的大型化。目前科林公司已經(jīng)研發(fā)完成了3000t級(jí)的高壓粉煤氣化爐,并得到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,擬在我國(guó)大型煤制油和煤制氣項(xiàng)目中廣泛應(yīng)用。
在環(huán)境保護(hù)方面,由于該氣化爐流暢設(shè)計(jì)合理,氣化爐內(nèi)的掛渣均勻,氣化溫度可以提高到1600℃以上,在該項(xiàng)目中,氣化廢水中的COD平均值小于200 mgO2/l,NH3-N平均值小于100 mg/l,灰水的平均濁度僅有15 mg/l,該廢水經(jīng)簡(jiǎn)單處理后可實(shí)現(xiàn)完全回用。在固體廢棄物排放方面,氣化裝置產(chǎn)生的灰渣是良好的建筑材料,可以直接就地轉(zhuǎn)化。
科林氣化技術(shù)除了以上良好的技術(shù)指標(biāo)外,在運(yùn)行費(fèi)用和整體投資上也具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。科林氣化爐可以在3.8MPa壓力下實(shí)現(xiàn)50%-110%的負(fù)荷調(diào)節(jié),原始開車時(shí)直接在3.8MPa壓力下半負(fù)荷投煤生產(chǎn),產(chǎn)生的合成氣直接送往變換裝置,避免了低壓投料時(shí)產(chǎn)生的大量合成氣放空問(wèn)題,可以大大節(jié)約開車階段的消耗成本。另外,該項(xiàng)目除了燒嘴等部分專利設(shè)備從德國(guó)進(jìn)口外,其他設(shè)備已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,整體投資較低。
我國(guó)是富煤炭、缺油氣、可再生能源總量有限的國(guó)家,在我國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量中劣質(zhì)煤占總儲(chǔ)量的80%以上。 科林CCG粉煤氣化技術(shù)在貴州開陽(yáng)項(xiàng)目的成功應(yīng)用,對(duì)貴州當(dāng)?shù)厣踔寥珖?guó)三高劣質(zhì)煤的綜合高效利用提供了先例,并對(duì)我國(guó)引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)煤氣化技術(shù),推動(dòng)煤化工裝備自主創(chuàng)新開辟了新路。
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