近日,在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦的2017中國煤化工項(xiàng)目提標(biāo)改造技術(shù)交流會上,各技術(shù)公司從各個細(xì)節(jié)為現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目提標(biāo)改造貢獻(xiàn)技術(shù),受到煤化工企業(yè)的青睞。 水處理:生物法再獲進(jìn)展 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)耗水量巨大,產(chǎn)生的廢水量也大、水質(zhì)復(fù)雜、污染物濃度高。氨氮為現(xiàn)代煤化工行業(yè)廢水中最主要的污染物之一,生化法是主要的氨氮處理方法。目前國內(nèi)生化法處理氨氮的方法均存在占地面積大、容積負(fù)荷低、剩余污泥發(fā)生量大及抗沖擊性差等問題。 新疆凱旋新世紀(jì)環(huán)保科技有限公司引入了高活性微生物和微生物活化技術(shù)(HWO),用生物膜脫氮與高密池和曝氣生物濾池組合處理工藝(BAF)應(yīng)用于高氨氮廢水處理中,通過生產(chǎn)實(shí)踐證明,與活性污泥法相比,該工藝處理高氨氮廢水具有容積負(fù)荷大(可高5倍)、處理效率高(處理時間僅為活性污泥法的1/5),發(fā)生的剩余污泥量極少;運(yùn)行穩(wěn)定、耐沖擊性強(qiáng),且受沖擊后恢復(fù)極快;投資省、占地少(僅為活性污泥法的1/3);運(yùn)行費(fèi)用低,操作簡單等優(yōu)勢。 此外,該工藝不需要污泥回流,易于管理,出水水質(zhì)好,動力消耗低,再加上HWO微生物的優(yōu)勢性能,不存在生物膜肥大造成的堵塞問題。 諾維信公司的生物增效技術(shù)是將公司提供的微生物產(chǎn)品用于廢水處理中,通過改善微生物菌群,提高COD降解能力和出水水質(zhì),提高對沖擊的耐受性,增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性。該方法由于只需投入微生物菌群,不需大量資金就可以提高處理效率,而且能在進(jìn)水負(fù)荷變化時保證出水水質(zhì)的穩(wěn)定,在異常沖擊負(fù)荷下快速恢復(fù)穩(wěn)定。 尾氣處理:從冷卻塔入手 現(xiàn)代煤化工裝置冷卻塔出口處的白霧,極易形成霧霾,導(dǎo)致企業(yè)的形象下降,環(huán)保壓力增加。 為了解決第一代消霧塔和第二代消霧塔循環(huán)水水質(zhì)差、翅片管內(nèi)部極易結(jié)垢、翅片間距小、外部的雜物易造成堵塞等問題,山東藍(lán)想環(huán)境科技股份有限公司研發(fā)出第三代消霧節(jié)水冷卻塔。引入溫度較低的新風(fēng),與塔內(nèi)的飽和濕熱空氣進(jìn)行換熱;采用間壁式換熱器,菱形布置方式,阻力小;換熱材料為親水性及導(dǎo)熱性能好、抗腐蝕的超導(dǎo)碳素;全年節(jié)水率10%~20%。 藍(lán)想環(huán)境總經(jīng)理徐清華介紹說,以10000立方米/小時循環(huán)水為例,全年平均蒸發(fā)量按1.5%計,年運(yùn)行8000小時,工業(yè)水價按5元/立方米計,用第三代消霧節(jié)水冷卻塔,水蒸氣年平均回收率按10%和20%計算,則年節(jié)水受益為60萬元和120萬元。 目前,該技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于利華益集團(tuán)利津煉化有限公司合成氣制乙二醇項(xiàng)目、延長石油榆林煤化等現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目。 原料煤:重在改性提質(zhì) 褐煤破碎率高;項(xiàng)目產(chǎn)生廢水多、環(huán)保成本大;氣化消耗的熱能大;爐型適應(yīng)性差、效率不高等問題使得以褐煤為原料的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目一波三折。 為了提升褐煤礦產(chǎn)出路,為現(xiàn)代煤化工源頭開拓優(yōu)質(zhì)資源,長青中美(北京)能源技術(shù)有限公司專門針對褐煤開發(fā)出一種潔凈煤利用技術(shù)——K-燃料褐煤改性提質(zhì)技術(shù),該技術(shù)類似人工煤化的作用,可以從多方面提升褐煤品質(zhì),并改善褐煤在現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目應(yīng)用過程中出現(xiàn)的一些關(guān)鍵問題。 長青中美(北京)常務(wù)副總經(jīng)理李輝春表示,利用K-燃料技術(shù)對褐煤改性提質(zhì)后,褐煤的熱穩(wěn)定性、成漿率、抗風(fēng)化、水分、回吸、長距離運(yùn)輸、熱值等指標(biāo)明顯改善,提質(zhì)煤破碎率可減少一半,降低企業(yè)購煤成本25%~40%;提質(zhì)煤去除20%~30%水分,減少煤的運(yùn)輸成本20%~30%;入爐煤水分由30%降至10%,降低因褐煤高水分導(dǎo)致的氣化熱能消耗約2/3;入爐干基煤量可提升20%~40%,提高了氣化爐入料能力。此外,還能保持兩大天然優(yōu)勢,煤質(zhì)自身揮發(fā)分含量不變,反應(yīng)活性不降低;煤質(zhì)自身水分被液態(tài)脫出,每種水分可再用。 |
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